一、煤倉漏斗結構


 洗煤廠的煤倉由4個圓臺形漏斗組成,其結構示意圖如圖4-22所示。漏斗是上口直徑為5940mm、下口直徑為1500mm、垂直高度為5500mm的兩層鋼板結構,外層為6mm厚的Q235鋼板,內層為6mm厚的40Cr13 馬氏體不銹鋼板,兩層鋼板之間采用塞焊工藝連接。


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二、焊接方法及焊材的選擇


  選用焊條電弧焊方法對煤倉漏斗進行焊接。


  漏斗在要求耐磨、耐蝕的條件下工作,焊縫為不受重載荷的結構。焊條可選用與母材金屬化學成分相當的不銹鋼焊條,如選用E410型(G202、G207)焊條。但焊縫和熱影響區都會產生硬化,冷裂紋傾向較大。為了克服冷裂紋的形成,焊前必須進行高于300℃的焊前預熱及焊后700℃左右的回火處理。但此工藝方案比較復雜,難以實現。


  為了簡化焊接工藝,減少復雜的加工過程,選用了異種金屬焊接材料進行焊接。用E309(A309)和E310(A402)奧氏體型不銹鋼焊條,可使焊接接頭得到較好的塑性,防止焊接時冷裂紋的產生。為此,對該類焊條進行工藝試驗:


 1. 抗裂性試驗選用了E309、E310型焊條,按《斜Y形坡口焊接裂紋試驗方法》進行焊接性試驗,其試驗結果見表4-53。試驗結果表明:A402焊條的工藝性能及抗裂性良好。因此,可選用A402焊條在預熱溫度為150℃下進行產品模擬試驗。


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 2. 產品模擬試驗 進行對接焊縫試驗。


    a. 試板尺寸為600mm×300mm×6mm,開60°V形坡口,鈍邊為1.5mm,根部間隙為(1±0.5)mm。


    b. 焊前用砂輪清除坡口兩側各100mm范圍內的油、銹等雜物。


    c. 將焊接試板放在厚為10mm硅酸鋁保溫板上,用氧炔焰加熱坡口兩側至150℃后進行焊接。


    d. 采用φ4mm的A402焊條,焊前經150℃烘干1h,用直流反極電源,焊接電流為105~110A,焊接順序為先焊坡口背面,清根后再焊坡口正面。


    e. 焊后放置24h后,對焊縫外觀進行檢查,未發現裂紋。


    f. 沿焊縫縱向用滾床滾壓到彎曲半徑小于750mm時,停止滾壓。


   g. 再進行焊縫外觀檢查及X光射線檢測,未發現新的焊接缺陷。


  焊接試驗結果表明,該牌號焊條可以用于產品的焊接。為了使試件更接近產品的實際情況,又焊接了一組6塊40Cr13鋼板(250mmx200mmx6mm)拼接成具有T形、十字形接頭的對接焊縫的試件,焊后按產品最小彎曲半徑進行彎曲變形,檢查仍未發現裂紋。這樣就可以放心地用A402焊條對產品進行焊接了。


3. 襯板的焊接


  根據設計圖樣要求,并考慮現場安裝的條件,垂直高度為5500mm的漏斗是由兩大節圓臺形漏斗組成,并運至現場組裝焊接。每一大節由兩小節組成(即圖4-22中①、②為一大節,③、④為另一大節)。


  正式投產前,選漏斗下部的一大節做產品試驗,因該節曲率半徑最小,焊接接頭受力復雜,故選擇以此作產品試驗。其焊接工藝與產品模擬試驗相同。坡口兩側120mm范圍內預熱,采用遠紅外加熱元件,并用半導體點溫計測溫。焊后經壓彎成形,未發現裂紋。


  為了更接近實際產品,在此試驗基礎上又用600mm×300mm×6mm的試板開I形坡口,間隙留2~3mm,在不預熱的條件下進行定位焊和焊接試驗。焊后進行壓彎試驗,未發現裂紋。應當指出的是,定位焊縫不宜太短,定位焊后應及時焊接,否則定位焊處有裂紋出現的可能性。


 4. 漏斗的組裝焊接


將內外鋼板預先塞焊成為雙層鋼板,然后進行壓形工藝。保證了兩塊鋼板之間的貼合,同時由兩道壓形工藝合并為一次壓形工藝,提高了工作效率。組裝后的漏斗,焊接時注意下列事項:


  a. 漏斗組裝后,內襯縱縫間隙留(4±1)mm,以保證焊透為準。縱焊縫錯邊量不大于1mm,環焊縫的錯邊量不大于2mm。


  b. 定位焊后立即檢查焊縫外觀質量,若發現有裂紋,應打磨消除后補定位焊縫,方可正式焊接。


  c. 先焊40Cr13襯板的縱縫,后焊Q235鋼板外層的縱焊縫,然后再焊兩小節之間的環焊縫,最后將兩大節圓臺形漏斗運至現場進行組裝焊接。環焊縫采用分段對稱焊的操作方法。


  d. 內襯環焊縫焊前要用遠紅外加熱器預熱至150℃,保溫5min,升溫速度不大于100℃/min。焊后需立即進行250~300℃的后熱處理,保溫5min以上,停電冷卻至100℃以下時,去除加熱器。


  e. 焊接過程中若發現裂紋應立即停止施焊,待裂紋全部消除后補焊,補焊前仍需采取預熱和后熱處理的措施。


總之,采用上述工藝方法,焊接成的漏斗已通過鑒定。這為采用耐蝕、耐磨、價格較低的40Cr13馬氏體不銹鋼焊接提供了生產經驗。





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